这种方案牺牲的是运行成本,但是节省的是产线建设成本设备制造成本,更重要的是难度被极大降低了。
另外,在cd产线上,最大的成本并不是运行成本,而是设备折旧成本。如果生产设备造价太高,其导致的折旧成本,和节省下来的运行成本比较,很难说哪个更划算。
大基板加工的方式,确实可以增加生产效率,但并不是倍数关系的增加。
用一台大光刻机,运动起来,照射一块大玻璃六遍,看起来是一个工序,但是实际上还是照射了六遍。
这和用一台小光刻机,连续照射六块玻璃相比,效率有高,但高得有限
而设备呢
6倍大的光刻机想想就喜感。
再说了,光源和镜头动起来以后,不动如山怎么办
差评
成永兴一行两人,赶到冰飞的时候,实验已经做完了。几块厚度不一的玻璃摆在了会议室的桌子上。
这种实验也是挺耗时的。等客人来再开始不太可能。
桌上的几个样品,厚度不一,甚至没有哪两块样品的厚度是相同的。但这些都不是大问题,至少这些样品,证明了思路可行
至于玻璃的薄厚,在这个年代,并不是一个很苛刻的问题。
后世的时候,液晶显示器的玻璃基板的厚度,要求相当严格。由于减重的要求,玻璃基板的厚度,要小于07毫米。
这种玻璃,既要薄,还要有足够的强度,是有些难度的。
但此时,玻璃基板,别说1毫米,两毫米绝对可以被市场接受。先解决有没有的问题,再解决好不好的问题。
这是世界第一代tftcd前面根本就没有任何参照物,怎么比好不好
后世的时候,随着竞争的日趋激烈,对玻璃基板的光学,化学特性,也是要求越来越严格,但现在,这些都还刚刚起步。
在tftcd的攻关过程中,成永兴的实用主义思想,被发挥到了极致。
只追求能用,不追求好用。
手工ed生产线就是这种思想的结果。ed大屏样品也是如此。这次他甚至已经做好了,实在不行上浮法的心理准备。
经济性不好浪费
都不是问题日产百吨的生产线,一年只需要生产一天
后续工艺复杂
以dti的产能为例,一个月生产4200片产品,一天才100多片。
就是用人工磨,也要把玻璃磨出来现在的面板尺寸,还不是180寸的时代
而一条玻璃基板生产线,创造的产值,是普通玻璃的百倍,千倍
浪费点材料算什么浪费点人工算什么多创造点就业不好吗
冰飞玻璃,纯手工打造
什么经济规模什么最
在这个思路下,玻璃基板的生产,难度就不大了。
至于剩下的工作,如何牵引下拉,如何控制玻璃的厚度,如何切割,如何连续性生产,就留给冰飞的玻璃小组去慢慢研究和搞定。
日本人,良品率到了10就叫苦不迭。留给冰飞的利润,足够他们在5良品率的情况下,还有利可图。
当然,这也跟玻璃这种材料,可以反复回收利用有关系。
一块大石头,就此落下。
有车就是方便,等两个人返回学校的时候,居然还赶上了午饭。
“你是准备用玻璃做基底生产ed吗”
刘静今天全程看了个热闹,她根本没有搞明白,一群人